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员工减三分之一 产量翻了倍 质量上台阶

重汽杭发“机器换人”换出新天地

  员工减三分之一 产量翻了倍 质量上台阶

  通讯员缪孔文报道  作为国内第一家生产重型卡车柴油专用发动机的企业,中国重汽杭发公司自2008年从杭州搬迁到萧山经济技术开发区以来,加快转型升级步伐,全面引入“机器换人”概念。通过持续“机器换人”,从铸造、加工到装配,杭发“武装”起了国内最先进的发动机生产线,企业效率大大提高。

  去年,中国重汽杭发公司销售发动机超过5万台,同比增长1.35%;实现销售收入21.76亿元,同比增长8.52%;实现利税1.98亿元,同比增长37.68%。

  前不久,公司被列入了浙江省第一批“机器换人”示范企业名单,成为省级示范企业。在“用工荒”成常态、劳动力成本日趋上升的今天,一台能顶多个劳动力的智能设备(机器人)已成企业转型升级、技术改造的理想选择。

  “以前公司没搬迁时,年产5万台发动机,就需要职工3000人。搬迁到萧山后,年产10万台发动机,职工人数不到2000人,劳动用工成本大幅下降。”公司总经理余建江用一组简单的数据,阐述了杭发“机器换人”的巨大魅力。

  在公司MC加工部里,“机器换人”得到了最直观的体现。在1.2万平方米的大车间里,成套机器达93台,而工人只有26个。所到之处,均是各种大小不一、形状各异的机器人手臂唱起了“主角”。

  除了人工减少之外,“机器换人”给重汽杭发带来另一个变化则是产品质量显著提高。

  2009年,中国重汽集团与德国曼公司进行全面战略合作,引进了具有世界先进水平、排放达到欧Ⅴ标准的MC系列发动机产品。

  依靠自动化生产线,通过技术准备和项目建设,从去年5月开始,中国重汽MC05、MC07系列发动机逐渐大批量投放市场,反响良好。目前,该系列发动机月销售产值近亿元,占公司全部销售产值的四成。

  总结这些年来公司在“机器换人”方面所做的工作,公司认为,“机器换人”不能简单地理解为生产线机械化、自动化程度提高了,目标就达到了,而必须做好以下三方面工作:一是以信息化建设为支撑,降低企业管理成本,提升企业的管理水平,为新的生产方式提供支柱。二是以精益化管理为手段,改变传统生产组织方式,不断提升生产管理水平。三是以强化员工综合素质为保障,不断增强一线员工的综合技能。

  机器人设备和各种信息化手段被大量地应用在公司的生产线上,不仅为公司节约了劳动力成本,更提升了企业生产现场的精细作业和高效作业水平,成为保障公司产品质量强有力的技术和装备支撑,促进了公司的可持续发展。

  “人减少后,节省下的人力成本不能省,要用到现在的员工身上,让有技术负责任的员工得到更好发展、更多报酬,把机器换人的效益与员工分享。企业要长久发展下去,必须有一支稳定的员工队伍。装备先进了,没有合适的人去操作,照样没用。”余建江说。

  眼下,在公司的员工生活区,一个设施完备的生活服务中心,正在进一步提升完善中。


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