要干就要干得一流
(上接第1版)
吴坚2007年担任VDC单体工段长,积极参与一系列针对VDC装置的技术改造,共参加包括“VDC装置优化改造”等大小技术改造50余项。
边扩建、边技改、边生产,同时要求保证安全和环保。这种技改难度相当高。吴坚几乎放弃了一切假期休息,整天忙在生产现场,看图纸、跑流程,确保各项技改安全顺利实施。
通过成功实施一系列技术改造,不仅提高了装置的安全和自动化程度,还大幅提高了装置的生产能力和产品质量。
经过团队和吴坚的不断努力,VDC单体装置目前已经具备80Kt/年的生产能力。各类消耗产能达到国内第一,产品纯度已达到99.99%,是国内同类产品最好品质,已成为国内同行中经济运行最好的装置。
在当前严峻的环保形势下,VDC生产装置虽已具备80Kt/年的生产能力,但在环保工作上也同样需要做好标杆示范。
吴坚担任PVDC车间工艺员以来,负责VDC装置“提标、提质、提速”的三提环保工程改造,做好装置的清污分流工作,保证生产装置正常稳定运行。
吴坚在履职时及时排查环保问题,发现VDC装置污水处理能力单一、厂房清污分流不彻底等环保隐患,他提出了有效整改措施和完成了单体环保“三提”工程改造项目,削减污水量约2万吨,降低污水处理费用约十几万元,切实有效提高VDC装置的环保水平。
节能保质挖潜,提升装置竞争力
只有瞄准行业一流,只有用优质产品和优势的制造成本,才能赢得企业生存与发展。
吴坚从管理创新出发,对工段的劳动竞赛细则、奖金分配方案、绩效考核制度等进行重新制定,将过去单纯小指标劳动竞赛进行主题修订,突出“节能降耗,增产增效”劳动竞赛主题,并与奖金分配和绩效考核紧密挂钩。
他相继在工段推出了“节能减排工艺小指标”、设备管理和现场综合等三大管理竞赛。在此基础上,吴坚还突出抓好主要消耗考核,在“小指标”劳动竞赛中,工段管理主要精力放在各种消耗的竞赛,以单耗数据采集,以此来计算班组与员工操作绩效排名,做好奖励兑现。
现在各班组在保证质量的前提下,不断挖潜装置的生产能力,尽可能多地生产出VDC产品。工段也因为在劳动竞赛的突出成绩,相继获得衢州市、浙江省、全国工人先锋号荣誉称号。
吴坚不断刻苦学习,立足岗位创新创效。针对VDC单体装置蒸汽耗居高不下和氯乙烯消耗偏高的问题,提出的《降低VDC单体生产的蒸汽耗》和《优化氯化工艺,降低氯乙烯消耗》合理化建议分别获得了2013年、2014年巨化集团公司“金点子”奖,分别为企业节省费用约265万元和212万元。