平凡的岗位 不平凡的“工匠精神”
记者王海霞报道 日前,宁波甬江街道首届“甬江工匠”感人事迹在辖区企业巡回展演。记者走近这20位工匠,他们虽然岗位不一,但是都爱岗、敬业、坚持、奉献、创新,在他们身上,记者看到了现代“工匠”之美,这种美体现在勤劳之美,展现在创造之美。
给液压泵听诊把脉的胡金根
2000年5月,湖北人胡金根加入宁波赛克思液压有限公司成为一名液压装配工。而在之前他从来没有接触过“液压”方面的工作。因为热爱,胡金根一有时间就向工程师、前辈讨教。在周末,别人泡网吧时,他泡在图书馆里,学习与工作有关的液压泵、液压马达、机械设计等有关知识,不断用新知识、新科技、新技能充实自己。正如他的座右铭“Nothing is Impossible”,通过勤学实践,胡金根已经成为破解疑难杂症的技术骨干。
譬如,S3V112液压泵在测试过程中发现泄漏大,排量不够,并且油封盖处有漏油现象,达不到出厂标准。研发、品质、生产等多个部门联合诊断,经过拆解—重装—测试,问题还是存在,依然不能分析出所以然来。这时胡金根挺身而出,用他那双每天沾满液压油的手这摸摸、那摸摸,凭着多年积累的经验,他指出摇摆和摇摆座配合尺寸不对,造成排量不够,油封盖O形圈槽的位置光洁度不够,有振刀的现象,这是造成漏油的主要原因。研发人员听取了他的意见后,问题果然消除了,合格率达到了100%。
又譬如,在SA1VSO100液压泵测试过程中,发现60%的泵不回油。胡金根把耳朵贴着液压泵听运转声音,又把双手放在液压泵外表面感受内部的振动。一番听诊把脉后,他将机器拆解开来查看。根据多年的装配、测试经验,胡金根找出了病因——摇摆滑靴孔太小,造成不回油。他向公司上报改善提案,建议将原来0.5mm的滑靴孔改成0.8mm。经过装配、测试,最终达到了回油率100%。
这些案例,举不胜举,胡金根破解了一个又一个疑难杂症,为公司创造了上千万元的经济效益。
自动化改造专家何为
在信远集团,职工们都称呼维修电工何为“拼命三郎”。这位四川小伙,虽然才三十出头,却拥有自动化改造的“绝活”。
公司两条石墨卷材生产线使用的变频器为德国SEW品牌。一旦出现故障就会停机停线,就只能从供应商处采购新的设备,周期至少在45天以上,同时也给企业造成了直接巨大的经济损失。何为主动请缨,与国内一家专业变频器企业展开合作。在合作期间,他放弃了大量的休息时间,与变频器厂家专家一道,积极修订各项设备参数。最终“本土产”完全打败了“洋品牌”,不但能确保变频器正常运行,还兼顾降低能耗。试运行后得出的数据,至少可为企业节约生产成本50万元以上。至今,公司通过改进后的所有变频器都运行正常,没有发生一起停机停线事故。
前几年,公司转型推行“机器换人”战略。何为又承担起对仪表车床进行自动化改造项目,他带领着整个团队,加班加点,动手制作,将所有零散设备整合为全自动控制生产线,整个项目历时7个多月,加工能力提升了1.5倍以上,而人工成本也至少降低了6倍。
2011~2012年,何为又对数控车床、冲床、液压机等设备进行了自动化全面升级改造。通过技术革新,很多设备原来只能男工操作,现在女工也能轻松胜任,完全实现了岗位无性别化,既拓宽了岗位对员工的选择面,大大提高了生产效能,又降低了用工成本,实现一举三赢。
2014年初,公司在慈溪滨海工业区建立了新工厂。何为担当起新建两条石墨生产线的电气控制总设计工作。历时10个月,两条石墨生产线全部调试完成,而且实现生产效能提升20%左右。
2016年,公司计划扩产100台全CNC自动生产设备。何为带领他的技能大师工作室团队讨论方案、设计、制造落实……工作室里、生产现场满是他们忙碌、交流的身影……