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浙江春晖空调压缩机有限公司有位设备改良高手——

让老机器焕发新效能

  记者胡翀 通讯员宋彦佩、王建江报道 在浙江春晖空调压缩机有限公司工作17年的阮华丰,与数控车床结下了不解之缘,通过他的改造、改良,许多数控机器焕发出新的生机和活力。

  “兴趣是最好的老师。”说起自己的成长之路,阮华丰告诉记者,因为对数控设备始终怀着新奇感,让他在这条不断探索创造的路上越干越有劲。

  2000年,20岁的阮华丰从上虞中塘技校数控专业毕业后,进入春晖智控公司工作。“当时公司数控设备很少,仅四五台,还属于‘稀有’设备。”阮华丰说,那时带他的师傅人特别好,他与另外一位小伙伴经常一起突发奇想,将一些靠手工操作的旧设备改造成自动化操作系统,师傅放手让他们干。虽然一开始效果并不显著,但让他们改造机器的梦想在实践中一步步变为美好的现实,且一次比一次成功。

  学好数控并不容易,特别是要成为数控车工领域的高级工,更是需要日复一日默默摸索实践。很多时候,阮华丰喜欢一个人待在车间观察着机器的运转流程,一边就思考着改进方案。不少灵感就这样涌现了出来。

  拿一款热水器小排量控制阀来说,原先加工外螺纹定位,是根据反面加工的内孔做基准,如果反面内孔中心距尺寸偏差超过0.2mm,加工螺纹的中心距偏差就会加倍到0.4mm,8小时的产量为160个。阮华丰对它进行改进,用反面的外圆毛坯定位,不仅避免了定位偏差问题,效率和质量大大提高,8小时产量达到了300个。

  这样的设备改造项目,在他的手上有很多很多。如,水路进水阀面上有多个不同深度的孔需加工,以前要用3台数控车床加工,需要多个工装夹具、多道工序才能完成,尺寸位置难以精确控制。阮华丰通过改进工艺,将其换到加工中心上,用成型刀具,一道工序就能加工完成产品,加工时间由原来的6分钟变为现在的3分钟,效率大大提高,尺寸精度也在公差范围之内。

  2016年,作为数控车工高级工,阮华丰被调入春晖空调压缩机有限公司担任机加工班组长。刚调来不久的阮华丰又将全部的心思花在设备改造中。

  阮华丰看到春晖空调压缩机机壳平面的6个螺纹孔在加工中心做,日加工量仅60个,而日需求量是200个,供不应求的现象非常突出。他依据多年的技术创新经验,建议用两个动力头的专机来加工,每个动力头有6个轴,打孔攻螺纹两个步骤就能完成,使日加工产量达到300个,产能大幅提升。

  探索不息,改造不止。阮华丰说,他最大的心愿就是在数控专业化道路上不断奋进,日益精进自己的技能,做个又红又专的数控技师。


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