带领他的团队为公司研发制造了200多台自动化设备——
“潜心”钻研 的“笔匠”
通讯员林娴 记者吴晓静报道 热心钻研的人似乎都不太善于表达自己,温州“爱好笔业”副总经理黄驰就是这样一个人。谈论研发制造滔滔不绝,聊起个人荣誉却不知从何说起。正是凭着这种潜心钻研的精神,黄驰在自我提升的同时,也带领整个团队,让公司走上了产业升级转型的必由之路。近6年来,他和团队为公司研发制造了200多台自动化设备。
1999年,在学习了3年模具出师之后的黄驰,进入了“爱好笔业”从基础干起。从模具维修到模具设计,从车间工人到研发主管,11年的时间,他不仅完成了自身的华丽转变,也助力了公司的转型升级。2010年下半年,“爱好笔业”成立了自动化设备开发部,成为全市“机器换人”试点单位,黄驰的自动化设备研发路也由此开始。
从机器设计,到编程,再到最后的生产,是一个从理论到实践的过程,这期间花费的时间短则几个月,长则好几年。根据每支笔的设计不同,部件数量不一,机器的研发时间也不同。其中任何一个环节攻克不了,就会影响整台机器的研发。“以前设计的笔并没有考虑到自动化生产,有时候甚至需要修改笔的设计,来实现自动化。”黄驰告诉记者,自动化的机器一天能生产5万到10万支笔,所以当一款笔的销量在一天5万支以上的时候,才会开发自动化生产的机器的好处。
“每支笔都有自己的编号。”黄驰列举了编号为514的一款笔,这款笔的自动化研发是他耗时最长,投入最久的。据悉,514号笔销量最高的时候达到了一天140万支,一个月销量3000万支,即便是实现了自动化生产,每台机器生产10万支,14台机器同时生产才能满足销量。所以,当时的人工远远满足不了销量的需求,自动化生产迫不及待。
“刚开始研发的时候,考虑的是横向组装。”黄驰回忆,考虑到这款笔的零件多达9个,有两个齿轮,外加揿动设置,难度颇大。“后来改成了立式组装,但还是困难重重。”黄驰说,笔杆上皮套的掉头方式,就用了两个月的时间才解决。而最令人头痛的是弹簧打结难题,通过参考其他设备,网上咨询学习,尝试使用了五六种弹簧分离的方法,都没能解决。
“该想的方法都想了,整个团队当时也很着急。”黄驰说,当时人工按一天组装2000到2500支计算,一天100多万支的量需要400人组装。一旦实现自动化,不仅能解决供不应求的问题,也能大大节省人工费用。一个偶然的机会,看到网上有关分离器的介绍,结合自己的研发,黄驰重新设计了一套同样原理的弹簧分离器,终于解决了弹簧打结的难题。而这台机器的研发也整整花费了近两年的时间。
而设计研发的200多台机器,仅仅是一个缩影。每一次研发,都是加班加点几经尝试,解决难题,不断调试的过程。而为了提高自己的研发水平,黄驰也加强自身的学习,参加文具、纺织等自动化设备的展会,借鉴学习,提升技能。“现在一看到特别的笔,都会拿来研究一番。”黄驰笑着说,这都成为一种职业病了,拿到笔就喜欢拆开来看看结构,研究如何组装。
在黄驰的带领下,“爱好笔业”技术中心设备开发部近年来研发制造了各种型号的自动装笔机、自动笔芯装配机、墨水囊自动装配机等自动化设备200多台,让企业的组装人员减少1000多人,产值增长了1.5个亿。而他的研发路仍在继续。